本文是接著上一篇文章來繼續(xù)說如何解決OTC等離子切割機D12000發(fā)生的異常,請大家認真學習。
序號 | 異?,F(xiàn)像 | 異常原因 | 處置方法 |
1 | 不發(fā)生導引電弧 | 氣壓調節(jié)器的氣壓過高或過低 | 將氣壓調節(jié)器的氣壓設為0.4MPa |
電極、導電嘴被消耗 | 更換電極、導電嘴 | ||
2 | 向等離子電弧的旋轉不良 | 導電嘴孔變形 | 更換電極、導電嘴 |
電極、導電嘴被消耗 | 更換電極、導電嘴 | ||
氣體中含有水分或油分 | 拔下氣壓調節(jié)器的排水拴清掃過濾器 | ||
發(fā)生導引電弧后導電嘴側面接觸到工件 | 這時會產(chǎn)生很強的電弧,從而導致電電嘴孔變形,因此勿使導電嘴側面與工件相接觸 | ||
工件電纜未牢靠的連接 | 牢靠的連接工件電纜 | ||
割槍角度太大 | 保持割槍角度為+5°~-5° | ||
導電嘴與工件的距離過大 | 將距離向 5mm 調節(jié) | ||
工件表面上附有涂料等絕緣物 | 用劃線等方法在起割處刮除涂層,使工件露出 | ||
3 | 向等離子電弧旋轉時發(fā)出很大的聲音 | 電極、導電嘴被消耗 | 電極消耗 1.5mm 以上后,旋轉時會發(fā)出很大的噪音,請盡早更換 |
4 | 等離子電弧中途熄滅 | 切割速度過慢 | 提高切割速度 |
切割電流設定太大 | 調小切割電流或提高切割速度 | ||
導電嘴與工件距離過大 | 使導電嘴接近工件(5mm) | ||
導電嘴表面上附著有熔渣 | 用刷子清掃導電嘴表面 | ||
導電嘴過度變形 | 更換電極、導電嘴 | ||
小車行走不平穩(wěn) | 檢查、維修小車及軌道 | ||
5 | 切割面變?yōu)樾泵?/span> | 導電嘴孔變形 | 更換電極、導電嘴 |
電極、導電嘴被消耗 | 更換電極、導電嘴 | ||
導電嘴距工件過近 | 將距離向 5mm 調節(jié) | ||
割槍角度過大 | 使割槍垂直 | ||
切割速度過快 | 降低切割速度 | ||
切割電流過小 | 調大切割電流 | ||
6 | 導電嘴孔變形很快 | 電極被消耗 | 電極消耗 1.5mm 以上后,即使更換導電嘴、導電嘴孔也會很快變形,請更換電極 |
發(fā)生導引電弧后導電嘴側面接觸到工件 | 導電嘴側面與工件或導向板(導電材料)接觸后容易發(fā)生雙電弧、在起弧時請注意。另將導向板絕緣 | ||
發(fā)生導引電弧后將導電嘴貼著導電的導向板切割 | |||
割槍角度過大 | 若割槍角度過大,電弧容易吹向導電嘴,使其變形。將割槍角度保持垂直±5° | ||
7 | 等離子電弧不能穿透金屬板、向上反吹 | 切割速度過快 | 將速度降低到極限速度以下 |
切割電流設定過小 | 將切割電流調大或降低切割速度 | ||
導電嘴孔變形 | 更換電極、導電嘴 | ||
氣壓調節(jié)器的氣壓過高或過低 | 將氣壓調節(jié)器的氣壓設為0.4MPa | ||
導電嘴與工件的距離過短 | 將距離向 5mm 調節(jié) | ||
割槍角度太大 | 割槍角度過大會降低切割能力,保持割槍角度為±5° | ||
被切材料下面有支架 | 在支架處發(fā)生電弧上吹,因此,將工件支起,使其離開支架 | ||
導向板為導電材料 | 導電嘴貼著導向板切割時,如導向板是導電材料,電流會流過導向板,引起電極,導致導電嘴異常消耗,從而降低切割能力。因此,請將導向板絕緣 |
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